珠海晨新科技有限公司资深工程师
公司主要产品:从事研究开发、设计、生产和销售自产的中小尺寸及新型手机TFT-LCD平板显示器件
涉及制程:切割、POL贴附、bonding、涂胶、ASSY、TP贴合、FI检验
一、工作内容纲要:
1.QC管制工程图及生产作业指导书制做修订
2.生产制程问题的分析与解决,生产作业方法及流程的持续改善
3.标准工时的建立与产能核算,人员定额,设备能力评估
4.产品直通率及产能效率提升,人员优化,品质改善及相关CIP专案推进,制程FMA手法教育改善
5.生产车间及生产线标准化制定规范
6.对生产中的异常能正确分析及处理和防范,对生产工艺进行改善,优化生产流程,提升产品一次通过率,降低原材料损耗率
7.制程需求DOE条件验证
8.辅助部门做好内外沟通协调工作及部署能力养成
9.如期完成上级主管交付任务并汇报执行结果审核日报提到异常之工时及改善措施
重大专案改善部分:
一)Moto 5寸重点型号POL异物良率改善,通过变更切割制程工艺参数,切割外观工序增加单Cell表面使用离子风蛇吹拭,POL贴附制程导入研磨带研磨间隙自动调整程序,变更机台贴片平台、撕膜滚轮、POL贴附滚轮清洁频率,关闭lcd清洁滚轮清洁程式,POL贴附良率由原来90%提升至98.5%,POL异物不良率由原来4%降至0.8%;
二)ZTE 7寸重点型号FOG站,电测画面横线异显不良高达5%,通过各工序机台静电离子Bar消散、制工具接地、人员静电、LCD来料,排查锁定FOG工序电测所发现的横线异显不良原因为LCD ito线路被静电击伤,发生工序POL贴附制程造成;针对POL贴附工序造成ITO线路静电击伤现象,通过变更POL贴附撕膜速度、POL贴附速度等工艺参数,改变POL贴附方式:由原来PIN端贴附变更为非PIN端贴附,ITO 静电击伤不良率由原来4%降低至0.2%
新品方面:
1.小米X5新品导入:依据客户实际样品需求,共主导7次试产,期间各次样品需求都按时达成交货,并以达成目标的良率(直通率92%,含原材不良)顺利导入量产。
2.小米X7项目导入:依据客户实际样品需求,共主导5次试产,期间各次样品需求都按时达成交货,并以达成目标的良率(直通率91%,含原材不良)顺利导入量产。
3,小米系列机种,量产阶段破片率持续改善,通过优化人员作业手法, 优化治工具防撞/防压设计,建立Bonding机平台/刀头异物预警机制等有效减少人为破片/边角撞破/成批量机台压破,破片率由改善前(X5为3.2% X7为3.8%),持续改善后稳定保持在(X5为0.2% X7为0.1%).
4. 小米系列机种Bonding段通过优化测试治具放片凹槽裸空及接地,有效降低测试画面异常不良及边角蹦破/蹦裂,优化机台刀头/平台清洁方式,建立预警及人员责任机制,有效降低测试线不良,通过导入FPC原材简易测试治具,有效降拦检原材不良流入,降低画面异常/无画面等.整体良率由导入前的(X5为91.2% X7为87.5%),持续改善后提升至(X5为98.4% X7为96.9%)