上海天马微电子有限公司Bonding设备专家、主管
2017年3月至2018年3月主要负责技术支持和人员技术传承管理,重大专案评估执行,并通过公司的精益六西格玛绿带培训,通过LAMP1管理培训并结业;
1.设备宕机管理:通过硬件改造、喷阀参数标准化、提升重大异常维修速度完成48台设备硬盘软件、PLC系统、相机软件备份,DISP机宕机时间从2300min/月降低至200min/月,封胶宕机率0.9%降至0.07%;
A. 硬件改造完成3项重大变更改善,供胶系统中增加过滤机构、增加擦胶机构、完成所有喷阀的升级;
B. 制定第三代喷阀的标准化参数10余项,在提升出胶稳定性的同时提高喷阀的使用寿命,喷阀耗损,备件相对于2016年节省54万元;
2. 技术创新:通过设备改造防呆措施、品质异发数20次/月降至2次/月;
A. 胶桶供压系统加入报警功能完成;
B. 增加机台功能屏蔽提醒;
C. 负压监控,自动脱泡检测;
3. 人员技术传承:完成电磁阀、气缸、马达的调试和判断方法、COG驱动板的控制位置和电路的测量方法、制作驱动器代码SOP进行培训,现场技术员能有独立处理驱器与系统异常,由之前的无从下手到60min以内处理完成;
2018年4月至今主要负责部门的日常管理工作,培养人员团队能力,完善人员KPI考核,产能评估人效制定,新品评估新设备购入建立全自动线体,带领团队不断提升设备能力工艺优化;
1.交付达成:
A. 通过设备改造完成2条线转型,达到每月可以承接300K车载产品能力,并且达到30PPM能力;
B. 通过设备替换、改造完成工业品9条线排产瓶颈限制突破,达到2.4KK产出能力;
C. 小尺寸换型时间由120分钟缩短至50分钟,中尺寸换型时间由120分钟缩短至90分;
2. 设备宕机管理:持续完善标准化管理,整段宕机率由之前2.6%降低至目前0.7%;
A. 完成COG老化线路改造、丝杆替换,FOG软件自主改造以及光源改造,封胶参数标准持续实施等专项;
B. 健全保养系统,标准所有基础面校正实现100%有效保养;
C. 完成了481项备件监控管理;
3. 设备能力提升:
A. 自主移机搭建两条全自动线体,实现异形产品和圆形产品量产;
B. 完成全自动FOB评估购买,一个月线体利用率达到97%,取消12台半自动FOB作业;
C. 完成全自动封胶设备评估购买,旧线体银胶功能改造,完成139款产品自动点银胶;
D. 完成多台AOI设备相机系统改造,抛料由8%降至0.4%;
4.人才梯队建设:
A.团队人才培养,新培养技术能力成熟工程师2名,新培养2名现场主管,指导A/B班现场主管推行QCC项目,指导工程师做COG缓冲材导入专案、设备自主移机,IC划伤0不良专项等,提升工程师规划能力;
B. 搭建天马CFOG操机员能力提升机制平台,建立操机员晋升与能力匹配方案,编辑完成300多页CFOG操机员培训资料,规范操机人员培训考核与上岗证颁发机制;