更新:2023-03-30     被浏览:
李先生 ( 42岁 , 男 , 编号:68817 )
高级工程师
工作经验: 10年以上经验
基本资料: 本科学历 | 已婚 | 四川眉山 | 175cm / 65kg |
现居住地: 郫都区团结 | 四川眉山
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求职意向
  • 工作职能: LCM设备工程师 设备工程师 设备经理/主管
  • 意向岗位:设备主管/设备高级工程师
  • 从事行业:面板模块
  • 工作地点:四川 成都 郫县
  • 期望薪资: ¥9000-18000
  • 到岗时间:随时到岗
  • 求职状态:已离职,寻求新工作
  • 工作性质:全职
工作经历 平均工作时长:6年2个月
  • 2021.09- 至今
    成都莱宝工程/设备主管
    1).负责bonding段机台move in 及mark ,主要设备有MDI切割机 .清洗机.晶向切割机.裂片机 .诚亿EC,COG, 松下FPX105COG ,AOI,FOB,点胶机,大崎 的COG FOG.风华FOG. 以及流水线加压脱泡机.腾胜点胶机等
    2)负责bonding 机台、切割机台的set up .bonding制程主要为IC bonding/ FPC bonding.以及PCB bonding。
    3.)负责bonding段设备切线、及异常处理.产品有电子标签模组.液晶模组,主要机种14寸,15.6寸,11.6液晶模组,6.528寸模组.6.17寸模组5.75寸模组 .以及8.0寸等,绑定的原件有IC,FPC,PCB。
    4)负责bonding 机台机构改善.优化动作.提高T/T及嫁动.以及良率提升、诚亿AC600机台 5寸以下T/T
  • 2010.09- 2021.09
    富士康业成科技高级工程师
    1).2010·9~2011、1
    负责Lcm 设备评估.评估报告撰写.设备规格书的撰写、设备move in、SET UP
    相关设备如BELO段:SBK (MDI切割设备) / notch /R-CUT/HOLE Drille /PA,
    LCM段设备:load /EC/COG/FOG/AOI/SLD/LT
    2).2011.3~4
    a.负责JI段设备的set up、产线稽核以及应对客户(apple )
    b.进行机台 HW-CTQ 收集.机台验证
    c.JI段设备DCC文件撰写(如:操作SOP.设备保养规范.保养表、异常处理规范)
    主要设备有:COG(松下) 、FOG( 韩国SAT /易发)、 韩国AOI设备
    3).2011.5~2017·8
    a.主要负责生产,如:设备的切线.异常处理、设备保养、产线人员管理、部门沟通、5S、异常报告撰写.备品统计及请购, 相关设备如:COG、/FOG/ AOI /SLD/LD/EC等
    b.主要制程:ic bonding. FPC bonding
    4).2017.9~2021.9
    a.主要负责设备改善.提升T/T和嫁动.并配合制程良率提升.bonding 良率达到99.5%以上.总良率达到95%.机台嫁动达到90%以上。
    b. 期间进行人员组织建立.产线异常统计、设备验收及周报review
    C 耗材 costd own(如硅胶皮、铁氟龙导入)
教育经历
  • 2004.09-2008.07
    西华大学
    本科学历 化学专业
培训经历
  • 2005.03 - 2005.12
    西华大学VB 二级
    1.语言编程培训
    2.通过vb二级的学习。能够对plc程式。和CCD系统有所了解。并能进行适当的修改。
项目经验
  • 2023.02 - 2023.03
    点胶机缺胶溢胶改善改善主导
    改善前:点胶不良10%
    改善对策:1)更换密封胶圈
    2)喷阀加热50°
    3)程式修改点胶后下料延时3s
    4)点胶参数优化(如:驱动电压、点胶间隙时间、轨迹、速度)
    改善后:点胶不良1%左右
    注:首先确认机构是否稳定:千分表打马达重复定位精度、重复定位精度控制在5um之内说明机构无异常
    其次排查CCD抓取进度:CCD抓取同一片产品mark 10次、观察x y θ定位之后的值、如果偏差小于3um 说明CCD无异常
    再次排查供胶系统稳定性:设置一条直线路径,然后重复点胶10次、用3D量测点胶位置稳定性、10次的偏差在0.1mm之内说明位置无异常。同时在用电子秤量测点胶重量、10次的偏差在1毫克之内说明供胶机构无异常
    最后在确认好机构无异常后则需要优化优化点胶参数(如:驱动电压、点胶时间间隙、点胶路径、点胶速度、曝光前的点胶等待时间)
  • 2019.06 - 2019.10
    acf贴附改善设备高级工程师
    改善前:
    1.acf打折频繁10次/班
    2.acf贴附时常贴附不上8次/班

    改善对策:
    1.压头更改:由钨钢压头改为多功能压头上安装硅胶条
    2.acf调试标准化.
    (a.acf切刀口离压头左边0.5~1mm
    b.acf前边缘与压头前边缘平齐
    C.硅胶条每周更滑一次)
    3.每周点检压头平行度
    改善效果:
    1.acf打折频由10次/班减少为1~2次/周
    2.acf贴附不上频率由8次/班减少为1~2次/周
    注:从人、机、料、法、环分析改善
    料:确认acf型号是否ok、是否过期
    机: 压头平行度/ACF与压头位置是否标准/PLASMA是否对bonding区域清洁感觉/缓冲材是否安装ok
    发:温度、压力、时间是否合适。
  • 2018.10 - 2018.12
    bonding T/T提升改善项目leader
    改善前:
    1.诚亿自动化bonding T/T为4.2s
    2.单班产能7.5k
    改善对策:
    速度面:1.提升马达速度
    2.提升气缸速度
    时间减少:1.减少贴附时间(制程参数除外)
    2.优化FPC上料机 学习 (相机范围加大)
    3.系统感应时间减短
    4.CCD对位反应时间减短(系统高级/产品对位延时)
    5.减少真空表感应时间(DEL模式设置由100ms~1.5ms)
    6. 减少更换耗材时间.如:铁氟龙加长由40m改为60m(0.05*12mm*40m)
    缩短行程:1..气缸行程调短
    2.机构位置往动作路径最短方向优化

    效果:
    1.通过对机构,程式的优化T/T由4.2s减少为3.8s
    2.产能8.5k/班以上
  • 2018.10 - 2018.12
    IC刺伤改善项目leader
    改善前:
    1.ic输送板真空孔处常有异物造成ic刺伤,导致产品批量不良。
    2.ic输送板为铁治具,真空孔处易毛边
    改善对策:
    1.输送板材质改善,将铁质改为亚克力板的
    2.制作开班check list表、对输送板进行点检.
    3.输送板贴高温胶.且每天开班更换.
    4.开班首件检查.并提高抽检频率(由 1次/2H~1次/0.5H)
    效果:改善后ic刺伤现象未出现过。
  • 2018.09 - 2018.10
    诚亿IC上料机改善项目leader
    改善前:
    现象:诚亿COG 自动过程中出现IC缺料时机台会自动停止,此时需要op上料、上料完成后解除报警机台才能继续自动。因此浪费了部分生产时间。
    改善对策:
    1.修改软体,机台自动过程中报警IC缺料时,IC上料门安全失效,其它安全门正常有效
    2机台报警IC缺料时机台继续自动
    3.op上料后安上料ok按钮,从按钮被按下开始计时5s。5s后安全门自动生效。(备注:5s内op必须要关好门否则机台会报警安全门异常,同时自动停止)
    效果:保证安全生产的前提下产能提升500pcs/班
  • 2018.06 - 2018.08
    诚亿FPC抛料改善项目leader
    改善前:
    1.抓FPCmark
    备注:因FPC 翘曲,mark脏污等原因时常导致CCD抓 FPC mark时抓不准
    2照射方式:光源从下往上直接照射FPC取像
    3.CCD倍数30倍
    改善后:
    1.抓FPC mark影子
    备注:此抓取方式不受来料影响
    2.照射方式:光源从上往下取像
    3.CCD倍数50倍
    效果:FPC抛料比率由2%降低到0.5%以内
  • 2018.01 - 2018.03
    Fpc偏移改善项目leader
    1.改善压头机构使得Fpc吸附后尽量为直线

    2.改善Fpc支架,避免与Fpc干涉

    3.CCD对位优化
  • 2017.10 - 2017.12
    ji T/T提升改善项目leader
    1.load上料由单tray 改为双tray
    2.优化瓶颈(ACF-bonding)工站动作
     原来 :入料-取像位置-压合位置
     改善后 :入料 -压合位置(备注:压合位置处取像)
    3.提高机构速度
    4.减少计时器时间(如:吸附.等待时间)
  • 2017.08 - 2017.10
    LCM-V line 改善项目leader
    1.支撑参数优化.如:温度由140提高到145
    2.压力提高 到 194N.
    3.缓冲材改善.缓冲材厚度由原来的50um减少到30um
    4.压头平行度改善、平行度由5um提高到3um
    5.进行plasma导入
  • 2017.06 - 2017.10
    HTH偏移改善项目leader
    1.下治具定位块.由亚克力材质变为不锈钢定位块
    2.更换CCD系统提高CCD对位精度
    3.增加交界精度AOI检测
    4.上机架治具改善.上机架CG定位由X方向定位夹持.变为X+Y夹持
    5.贴合压头平行度点检.即开班用感压纸测试压头平行度
  • 2017.06 - 2017.08
    FPC翘曲报警改善项目leader
    1.负责FPC吸附治具改善设计
    2.重新设计mark
    3.优化CCD系统提高bonding 精度
    4.提高FPC bonding 良率
  • 2016.10 - 2017.02
    苹果Ipad (js81)导入项目leader
    1.负责js81新产品治具(刀头/平台/FPC吸板)设计
    2.负责js81机台调试
    3.负责js81 EVT DVT PVT 异常review及改善
  • 2016.06 - 2016.10
    CG水洗导入项目leader
    1.以前CG kitting采用人工作业.导入后采用杨特USC清洗节省了人力.同事效率提升
    2.USC参数验证.
    药剂:天龙 TL-33、
    药剂槽:浓度1:9 、温度60°、超声波3档、时间180s、清洗方式摄像孔漏出
    清洗2.3槽:温度60°、超声波3档、时间180s、清洗方式摄像孔漏出
    切水槽:温度80°、时间180s、清洗方式摄像孔漏出.切水速度0.5m/S
    烘干槽:温度80°
  • 2016.06 - 2016.10
    Ipfone 手机膜导入项目leader
    1.iPhone 无痕裁切手机膜流程设计
    2.iPhone手机膜刀模设计
    3.负责圆刀机设备调试
    4.产品异常处理
  • 2015.08 - 2015.10
    AOI设备导入项目leader
    1.完成AOI评估报告撰写
    2.与厂商达成设备规格书
    3.机台程式及机构改善
    4.完成AOI的撰写及新人教育训练.
    5.AOI导入后对HTH偏移实时监控.良率提升了0.5%
  • 2014.10 - 2015.10
    laser barcode重工导入项目leader
    1.负责laser barcode 重工治具设计
    2.laser barcode 重工治具验证
    3.laser 机台调试
    4.产品功能验证
自我评价
  • 1材料.新产品相关专业,8年以上设备、制程、新产品导入及管理经验;

    2、对电子行业内新产品的导入流程非常熟悉,对消费类电子产品原理、生产工艺、产品及设备异常处理有丰富的经验;

    3.对设备评估.规格及设备验收有丰富的经验.

    4. 具有电子部份例硬件分析,高频部份,PCB layout要求,或
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