新辉开科技有限公司工艺主管工程师
一、该厂为伟创力旗下全资子公司,主要从事LCD、TP及LCM生产,达到国际水平的QS9000、IS9002、IS14000的质量管理保证体系.在新辉开主要负责LCM(、COB、PCBA、COG)与TP工艺技术管理,主要职责如下:
1、根据生产排期,制订新产品资料计划(包括工艺流程控制计划、WI等)。
2、召开样品、试产会议并总结样品、试产报告,确定新产品生产的可行性。
3、制定部门人员考核目标及部门绩效评定,并根据个人能力合理调配人员。4、解决分析生产线上异常、疑难的问题,果断采取措施控制,使生产能顺利进行的同时研究不良品如何返工处理,使生产报废率控制在0.5%以下。
5、改进和优化生产工艺,提高产品质量及效率,使生产高效低耗,质量可靠。
6、提供每周/月的前三大不良、前三大报废的分析报告,总结周/月生产的问题点、原因分析并召开会议跟踪,确保生产完成绩效目标。
7、组织工程师、相关部门人员成立QCC小组,其主题是围绕如何提高生产效率、产品质量或节约生产物料等,目标是降低公司生产成本,提高生产效益。
8、指导及培训生产部掌握生产工艺,协助生产部完成各项绩效目标。
9、评估新物料及替换料的生产可行性并出评估报告,为公司降低物料成本。
10、引进先进新工艺及新物料,不断进行工艺创新,提高生产质量&效率,提高公司竞争力。
二、主要工作绩效
1、采用浸式挂钩方法及改善涂胶工艺,解决了涂胶系列产品多次做样半年仍存在防潮胶分布不均的重大问题,受到客户赞赏并获得大量订单转入量产。
2、采用了屏蔽测试盒及改善烧录方法,解决了写码系列产品存在多年的读码错乱(占客退50%)的疑难问题。
3、改进焊接夹具及优化工艺流程,提高了1154/5580/5649等产品生产效率29%以上,节约人数23人,每月节约80500元。
4、通过改善防潮胶配比及回收利用,每月为公司节约成本33%。
5、根据客户主机的VLCD调整相应型号的LCD电压值,解决了30%背影深不良。
6、通过验证及改善锡膏材料优化SMT超声波清洗,每月节约950KG清洁水量。
7、通过引进新物料、新工艺及工艺改善,使TP良率由75%提升到95%以上。
8、完成FPC拼板改善及提高SMT良率/生产率计划项目,每月节约费用91969元(可参考附件)